Situación inicial
Una línea de extrusión sufría paradas cada 18 horas promedio por fallos de cilindros y sobrecalentamiento. No había visibilidad en tiempo real ni alarmas conectadas al SCADA.
Acciones clave
- Integración de PLCs Siemens y sensores Modbus a una pasarela MQTT.
- Modelos de pronóstico usando Python + Grafana para alertas tempranas.
- Rutinas TPM enfocadas en causa raíz y estandarización de setup.
Resultados
- MTBF pasó de 18 a 165 horas en 10 semanas.
- Disponibilidad global +11% y scrap reducido 7%.
- Implementación de tablero en vivo para mantenimiento y operaciones.